【机务本体班 张科宁】6月12日,机务本体班完成了增加#1炉脱硝喷氨旁路调门工作。
脱硝设备是烟气脱硝的重要设备,是机组排放烟气氮氧化物符合环保参数的基础保障,不断优化脱硝设备的性能是机务本体班从一而终的使命。面对#1炉脱硝喷氨主路调门开度仅为37%时即达最大喷氨量,调节线性差、氨逃逸率高的困局,机务主机班挺膺担当,以“精研覃思、协同攻坚”之志,深剖病灶,对症下药,经反复推演论证,果断实施并完成增加两套气动薄膜旁路调节门工作。
此役非一卒之功,乃制度为纲、众志成城的结果:领导宵衣旰食,精心谋划顶层设计,技术骨干焚膏继晷,推演数据于毫厘,班组成员争分夺秒,快速安装于方寸,炉控同仁严密监控,校准参数于瞬息。班组的凝心聚力,团结协作,终令新阀落成。
新阀既立,气象焕然。
一解线性之锢:旁路新阀,开度在75%时方达喷氨极限,调控区间豁然开朗,指令与流量响应如臂使挥,丝滑顺畅,一扫昔日“小开度即饱和”的窘迫。
二解逃逸之困:精准调控出力,釜底抽薪般化解氨气过喷痼疾。逃逸氨气如游丝断线,无处遁形,环保指标自此固若金汤。
三通空预之塞:逃逸既控,则铵盐结晶极大减少,空预器风道重获畅达,烟气差压减小,堵塞风险冰消瓦解,设备健康得以守护。
四筑安全之基:系统调节线性增强,调节裕度增大,运行稳定性与可控性更上层楼。隐患消弭于未萌,为机组长周期安全、经济、清洁运行,夯筑磐石之基。
匠心换新阀,巧计解痼疾,昔有巧匠鲁班,今见我司英才,在未来的工作中,我们将一如既往,负重前行,为公司发展贡献力量。
